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由導線繞制而成的變壓器繞線機。導線包括銅線和鋁線,每根導線覆蓋不同類型的絕緣層,即導線直接與各種絕緣層組合成一個整體,這些絕緣層的作用是形成繞組匝間絕緣。
一般情況下,我們使用的線圈采用線規為2.2*2.5mm的單紙包扁鋁線連續繞制而成。牽引變壓器餅線圈的外形尺寸、緊實度、平整度等方面都需要滿足技術要求。
線圈繞線時,導線規則和匝間間隙決定了線圈的尺寸。控制線圈尺寸的前提是找出影響線圈匝間的因素,這也是控制線圈尺寸的必要條件。
1.線圈尺寸問題。
近期使用立式繞線機繞制單餅線圈時,控制繞線機拉力的磁粉離合器電流值設定為0.45安。線圈繞制完成后,B端尺寸過大,超收工藝要求范圍。
2.分析線圈尺寸問題的原因。
當繞線機拉力相關電流值設定為0.45安時,繞線過程中發現,由于拉力過小,線盤上的導線受力不均勻。在線盤旋轉時,由于慣性線盤空轉,導線脫落較多,導致線盤與導線夾緊器之間的導線不是理想的程度狀態,而是下垂一定的弧度。因此,繞線過程中導線受力不均勻,繞線餅緊實度不夠,導致線圈B大于技術請求值。
三、分析繞線機拉力與線圈尺寸的關系。
適當增加繞線機拉力對線圈的影響。在線圈繞組過程中,拉力逐漸變大,立式繞組機的拉力相關電流值調整為0.46A,線圈松弛。尺寸過大的現象有所改善,但仍不符合要求。不斷調節豎卷機拉流電流值為0.47A,線圈尺寸符合要求,線圈緊固,A、B端未出現明顯問題,4個角不緊繃或翹起,導線規則符合要求。
(2)繞線機拉力過大對線圈的影響。當立式繞線機拉力相關電流值繼續增加到0.51A時,線圈在繞線過程中,四角受力過大,出現上翹現象。繞線完成后,導線沒有明顯的間隙,導線規則也沒有急劇減小,但四角有上翹現象,不符合技術要求。
從以上可以看出,當立式繞線機的拉力值過小時,線圈繞線完成后,線圈小而緊實,導線有問題,B端尺寸大于技術請求值。適當增加立式繞線機的拉力可以減小線餅的B端尺寸,影響導線規則,從而改善B端尺寸過大的問題。但當立式繞線機拉力過大,又會導致線圈小符合技術要求。由此可見,拉力與線圈尺寸密切相關。繞線時,繞線機的拉力應調整到相應的匹配值。
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